更新時(shí)間:2024-04-02
20立方/小時(shí)氣浮機(jī)便宜20立方/小時(shí)氣浮機(jī)流程簡(jiǎn)單,投資少,除油及除懸浮物效率高。減少了生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染,降低了生產(chǎn)成本。
20立方/小時(shí)氣浮機(jī)便宜
20立方/小時(shí)氣浮機(jī)流程簡(jiǎn)單,投資少,除油及除懸浮物效率高。同傳統(tǒng)工藝相比,大大縮短了油田采出污水的處理流程,提高了處理效率;核心裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、設(shè)計(jì)合理、處理效率高、設(shè)備占地面積小,現(xiàn)場(chǎng)安裝方便快捷;污水處理方法工藝緊湊、占地少、造價(jià)低;生產(chǎn)過程中不需添加任何化學(xué)助劑,不產(chǎn)生污泥,吸附原油和懸浮物后的煤基吸附劑可直接可作為燃料,減少了生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染,降低了生產(chǎn)成本。
工藝說明:
加藥加藥攪拌機(jī)聚凝部分;
污水由污水泵從污水池抽向渦流反應(yīng)器。一般采用在污水泵前加藥。這樣可使藥液和污水通過污水泵的葉輪旋轉(zhuǎn)而得到充分的混合。藥液由加藥裝置供給。加過藥的污水進(jìn)入渦流反應(yīng)器中,污水得到充分的聚凝。
故障排除
1. 當(dāng)設(shè)備注水停止時(shí)間過長(zhǎng),造成斜管區(qū)水溫下降,與進(jìn)水水溫相差過大時(shí),容易形成由于水溫差而引起的平流層的現(xiàn)象,造成不利于絮花下沉,從而影響出水水質(zhì)。所以應(yīng)盡量減少停機(jī)次數(shù)和停機(jī)時(shí)間。如出現(xiàn)上述情況時(shí),可以將設(shè)備內(nèi)的水通過排泥閥盡可能排出去一些,這樣,造成平流層的現(xiàn)象會(huì)很快消失。
2. 接觸區(qū)浮渣面不平,局部冒出大氣泡或水流不穩(wěn)定,應(yīng)取下釋放器排除堵塞;分離區(qū)浮渣面不平,池面常見大氣泡破裂,則表明氣泡與絮凝劑粘附不好,應(yīng)對(duì)混凝系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整。不合格出水返回集水井,合格出水后進(jìn)入后續(xù)處理進(jìn)程。
3. 控制氣浮出水調(diào)節(jié)管,將氣浮水位穩(wěn)定在刮渣槽口以下5~10cm.待水位穩(wěn)定后,用流量計(jì)、水表等測(cè)量出水量,直至到達(dá)設(shè)計(jì)流量為止。
4. 通過池面檢查氣浮池帶氣絮粒的上浮情況以及浮渣的積厚情況,待積至5~8cm時(shí),開動(dòng)刮渣機(jī)進(jìn)行刮渣。檢查能否刮渣排渣,集渣溢流槽是否均勻,渣的流動(dòng)是否有困難,刮渣速度是否適當(dāng),出水水質(zhì)是否受到影響等。
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